Tối đa thu hồi cấu tử propylene bằng giải pháp giảm độ tinh khiết dòng sản phẩm propylene, tăng công suất chế biến của phân xưởng polypropylene tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
Áp dụng phân tích số liệu và công cụ mô phỏng công nghệ để nghiên cứu khả năng thu hồi tối đa cấu tử khí propylene trong LPG sản
xuất từ Phân xưởng cracking xúc tác (RFCC).
Bài báo giới thiệu giải pháp giảm độ tinh khiết của dòng sản phẩm propylene từ Phân xưởng thu hồi Propylene (PRU) để tăng thu hồi
cấu tử propylene. Quá trình thử nghiệm giải pháp này đã đạt được kết quả tốt, làm tăng thu hồi lượng khí propylene, tăng nguồn nguyên
liệu chế biến cho Phân xưởng hạt nhựa Polypropylene (PP) vận hành ở công suất cao hơn công suất thiết kế khoảng 3%.
Giải pháp đã được áp dụng vào thực tế sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ tháng 8/2018, mang lại hiệu quả kinh tế cao với
giá trị làm lợi ước tính khoảng 2,5 triệu USD/năm.
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Tóm tắt nội dung tài liệu: Tối đa thu hồi cấu tử propylene bằng giải pháp giảm độ tinh khiết dòng sản phẩm propylene, tăng công suất chế biến của phân xưởng polypropylene tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
28 DẦU KHÍ - SỐ 2/2021 HÓA - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TỐI ĐA THU HỒI CẤU TỬ PROPYLENE BẰNG GIẢI PHÁP GIẢM ĐỘ TINH KHIẾT DÒNG SẢN PHẨM PROPYLENE, TĂNG CÔNG SUẤT CHẾ BIẾN CỦA PHÂN XƯỞNG POLYPROPYLENE TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 2 - 2021, trang 28 - 32 ISSN 2615-9902 Nguyễn Thành Bông Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Email: bongnt@bsr.com.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.02-04 Tóm tắt Áp dụng phân tích số liệu và công cụ mô phỏng công nghệ để nghiên cứu khả năng thu hồi tối đa cấu tử khí propylene trong LPG sản xuất từ Phân xưởng cracking xúc tác (RFCC). Bài báo giới thiệu giải pháp giảm độ tinh khiết của dòng sản phẩm propylene từ Phân xưởng thu hồi Propylene (PRU) để tăng thu hồi cấu tử propylene. Quá trình thử nghiệm giải pháp này đã đạt được kết quả tốt, làm tăng thu hồi lượng khí propylene, tăng nguồn nguyên liệu chế biến cho Phân xưởng hạt nhựa Polypropylene (PP) vận hành ở công suất cao hơn công suất thiết kế khoảng 3%. Giải pháp đã được áp dụng vào thực tế sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ tháng 8/2018, mang lại hiệu quả kinh tế cao với giá trị làm lợi ước tính khoảng 2,5 triệu USD/năm. Từ khóa: Propylene, hiệu suất thu hồi, độ tinh khiết, polypropylene, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. 1. Giới thiệu Phân xưởng PRU (Hình 1) tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được thiết kế để phân tách dòng sản phẩm khí hóa lỏng LPG đã qua xử lý sản xuất từ Phân xưởng RFCC thành các sản phẩm hỗn hợp khí butane + butene (hỗn hợp các C4), khí propane (C3) và khí propylene (C3=). Dòng khí pro- pylene được tách đến độ tinh khiết 99,5% khối lượng làm nguyên liệu cho Phân xưởng PP [1]. Trong thực tế vận hành, lưu lượng LPG sản xuất từ Phân xưởng RFCC thường ở mức cao nên Phân xưởng PRU thường được vận hành ở công suất cao hơn, khoảng 110% khối lượng công suất thiết kế. Từ tháng 4/2018, Phân xưởng RFCC sử dụng phụ gia ZSM-5 để tăng sản xuất propylene/ LPG và xăng RON nên công suất Phân xưởng PRU đã tăng lên đến mức 115% khối lượng công suất thiết kế. Khi công suất Phân xưởng PRU tăng, độ thu hồi (recovery) của cấu tử C3= bị giảm, làm tăng lượng C3= còn lẫn trong dòng pro- pane từ Phân xưởng PRU (được phối trộn vào sản phẩm LPG của nhà máy lọc dầu) (Hình 2). Propylene có giá trị kinh tế cao hơn LPG và là nguồn nguyên liệu chính của Phân xưởng PP tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Phân xưởng PP có thể tăng công suất chế biến lên đến 110% công suất thiết kế ở thời điểm nghiên cứu. Thay vì mua thêm nguyên liệu propylene từ bên ngoài, việc nghiên cứu các giải pháp tăng sản xuất C3=/LPG tại RFCC và tăng độ thu hồi C3= tại PRU để tăng nguồn nguyên liệu chế biến cho Phân xưởng PP sẽ làm tăng lợi ích kinh tế cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Áp dụng phương pháp phân tích số liệu và sử dụng công cụ mô phỏng công nghệ trình bày trong Mục 2 và 3, giải pháp giảm độ tinh khiết (purity) của dòng C3= từ tháp tách propylene/propane T-2103 của Phân xưởng PRU, từ giá trị thiết kế 99,5% khối lượng xuống đến 99,4% khối lượng có thể giúp làm tăng thu hồi cấu tử C3= còn lẫn trong dòng propane từ T-2103 mà không làm thay đổi điều kiện vận hành bình thường của Phân xưởng PRU và Phân xưởng PP. Giải pháp này đã được thử nghiệm thành công và đưa vào vận hành thực tế từ tháng 8/2018. Tóm tắt quá trình nghiên cứu và thực hiện giải pháp như Hình 3. Ngày nhận bài: 20/5/2020. Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 20/5 - 10/10/2020. Ngày bài báo được duyệt đăng: 2/2/2021. 29DẦU KHÍ - SỐ 2/2021 PETROVIETNAM 2. Xây dựng và tinh chỉnh mô hình mô phỏng công nghệ của Phân xưởng PRU Mô hình thiết bị và các dòng công nghệ của Phân xưởng PRU được xây dựng bằng phần mềm Petrosim (KBC) (Hình 4). Sau đó mô hình được hiệu chỉnh theo các bộ số liệu vận hành tiêu biểu thực tế của Phân xưởng PRU. Dựa trên kết quả hiệu chỉnh đạt được, đánh giá kết quả mô phỏng của mô hình là sát với thực tế vận hành của phân xưởng và có thể sử dụng để dự đoán, định lượng các thay đổi về lưu lượng và đặc tính các dòng công nghệ và các thông số vận hành theo các hàm mục tiêu. 3. Mô phỏng giải pháp và đánh giá kết quả Thực hiện mô phỏng thay đổi chỉ tiêu độ tinh khiết của dòng propyl- ene từ tháp tách T-2103, từ 99,5% khối lượng xuống 99,4% khối lượng; dự báo lưu lượng và đặc tính của các dòng sản phẩm propylene và propane, các thay đổi về thông số vận hành của tháp tách, các điều chỉnh cần thiết nhằm đạt được mục tiêu trên. Kết quả mô phỏng giải pháp như Bảng 1. Kết quả mô phỏng cho thấy, ở điều kiện lưu lượng và đặc tính nguyên liệu LPG đầu vào không thay đổi cũng như điều kiện vận hành tại các tháp tách T-2101 và T-2102 giữ ổn định, khi giảm chỉ tiêu độ tinh khiết của dòng pro- pylene tại tháp T-2103 thì có thể thu hồi thêm lượng cấu tử C3= trong dòng propane ở đáy tháp tách, làm tăng lưu lượng dòng sản phẩm propylene lên thêm khoảng 800 kg/giờ. Để đạt được độ tinh khiết mới thấp hơn, thông số vận hành chính của tháp T-2103 có thể điều chỉnh như: - Tăng nhiệt độ đun sôi đáy tháp lên khoảng 0,5 oC; hoặc - Giảm lưu lượng tuần hoàn đỉnh tháp (reflux) khoảng 23 m3/giờ; Hình 2. Lưu lượng dòng propylene và C3= chưa thu hồi trong LPG Hình 3. Quá trình thực hiện giải pháp Hình 4. Mô hình và một trong các cửa sổ mô phỏng của mô hình Hình 1. Tổng quan sơ đồ công nghệ Phân xưởng PRU 18800 19000 19200 19400 19600 19800 20000 20200 20400 20600 20800 21000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 10/1/18 30/1/18 19/2/18 11/3/18 31/3/18 20/4/18 10/5/18 30/5/18 Sả n p hẩ m pr op yle ne (k g/ giờ ) C3 = /L PG (k g/ giờ ) Lượng sản phẩm propylene và C3= trong sản phẩm LPG C3= còn trong LPG Sản phẩm propylene Sử dụng phụ gia ZSM-5 Phân tích số liệu vận hành Xây dựng và tinh chỉnh mô hình mô phỏng Đánh giá kết quả thử nghiệm Mô phỏng giải pháp và đánh giá kết quả Báo cáo và áp dụng vào thực tế sản xuất Thử nghiệm giải pháp Ogas giàu ethane C3= LPG đã xử lý Propylene C3+C3= Phân xưởng RFCC & LTU C3Hỗn hợp C4s Hỗn hợp C4 thành phẩm Phân xưởng PRU Phân xưởng PP LPG thành phẩm T-2101 T-2102 T-2103 Bình hấp phụ Bồn chứa LPG Bồn chứa hỗn hợp C4 30 DẦU KHÍ - SỐ 2/2021 HÓA - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ - Có thể kết hợp vừa tăng nhiệt độ đun sôi vừa điều chỉnh lưu lượng tuần hoàn để đạt được kết quả mục tiêu. Về ảnh hưởng, hệ số ngập lụt (jet flood) của tháp sẽ tăng nhẹ nhưng không đáng kể. 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng propane trong dòng propylene nguyên liệu PP Hiệu suất phản ứng tạo polymer có thể bị giảm nếu hàm lượng propane trong dòng nguyên liệu tăng và tích lũy trong thiết bị phản ứng do cấu tử propane không tham gia vào phản ứng tạo polymer, như minh họa tại giản đồ theo số liệu thực nghiệm của Grace (Hình 5). Để duy trì nồng độ propylene trong thiết bị phản ứng, propane cần được xả qua offgas thông qua van điều khiển lưu lượng FV-3204. Lưu lượng offgas qua FV-3204 thiết kế tối đa là 600 kg/giờ trong khi lưu lượng xả bình thường hiện tại khoảng 480 kg/giờ, do đó có thể sử dụng nguyên liệu propylene với hàm lượng propane cao hơn. Theo tính toán, lưu lượng offgas tăng lên khoảng 80 kg/giờ khi nồng độ propane trong nguyên liệu tăng tương ứng từ 0,5% lên 0,6%, tương ứng độ tinh khiết của nguyên liệu propylene giảm từ 99,5% khối lượng xuống 99,4% khối lượng. Bên cạnh đó, khi lưu lượng offgas dao động cao hơn 600 kg/ giờ, phần dư offgas được xả tự động ra phía đuốc đốt (flare). Như vậy, lưu lượng offgas cần xả khi giảm độ tinh khiết từ 99,5% xuống 99,4% vẫn đảm bảo trong ngưỡng thiết kế của van xả. Với ngưỡng thiết kế hiện tại của van xả, độ tinh khiết vẫn có thể giảm sâu hơn xuống dưới 99,4%. Tuy nhiên nếu độ tinh khiết giảm sâu quá sẽ làm tăng đáng kể lưu lượng offgas cần xả, vượt quá khả năng xử lý của van xả. Việc xả offgas trực tiếp ra đuốc đốt sẽ gây tổn thất hydrocarbon. Hàm lượng các tạp chất đi cùng trong dòng propylene không tăng vì trước khi dòng propylene được đưa sang Phân xưởng PP đã được xử lý qua thiết bị hấp phụ (Puri- fier) tại Phân xưởng PRU để khử các tạp chất như: arsine, phosphine, COS... Bên cạnh đó, dòng sản phẩm propylene luôn được lấy mẫu giám sát hằng ngày đảm bảo các chỉ tiêu tạp chất luôn trong ngưỡng cho phép. 5. Kết quả Giải pháp đã được thử nghiệm và áp dụng từ tháng 8/2018. Bảng 2 thể hiện số liệu cân bằng vật chất của Phân xưởng PRU và Phân xưởng PP sau khi áp dụng giải pháp. Các biểu đồ Hình 6 và 7 thể hiện mức tăng thực tế độ thu hồi C3= tại Phân xưởng PRU và công suất chế biến của Phân xưởng PP từ khi áp dụng giải pháp. Giải pháp tăng thu hồi C3= thông qua việc giảm độ tinh khiết dòng propylene mang lại những lợi ích thiết thực cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng giải pháp này trong thực tế sản xuất đã giúp thu hồi tối đa cấu tử propylene có giá trị kinh tế cao, giúp nâng Lưu lượng Đơn vị tính Độ tinh khiết 99,5% khối lượng Độ tinh khiết 99,4% khối lượng Dòng nguyên liệu LPG tấn/giờ 88 88 Dòng C2 ogas tấn/giờ 0,5 0,5 Dòng propane T-2103 m3/giờ 10,9 10,2 Dòng sản phẩm hỗn hợp các C4 tấn/giờ 3 3 Dòng sản phẩm propylene tấn/giờ 20,3 21,1 Dòng sản phẩm LPG tấn/giờ 64,2 63,4 Hình 5. Ảnh hưởng của hàm lượng propane đến hiệu suất phản ứng polymer Bảng 1. Các dòng nguyên liệu và sản phẩm y = 1O1,67x2 - 2,7672x + 0,0371 Nồng độ propylene (mol.) 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 CE 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 31DẦU KHÍ - SỐ 2/2021 PETROVIETNAM Hình 7. Công suất Phân xưởng PP Hình 6. Độ thu hồi C3= và độ tinh khiết propylene 4 6 8 10 12 14 16 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43700 O ga s ( tấ n/ ng ày ) Cô ng su ất (% ) Công suất phân xưởng PP và lưu lượng ogas Công suất (%) Lưu lượng xả ogas (tấn/ngày) Bảng 2. Cân bằng vật chất của Phân xưởng PRU và Phân xưởng PP khi áp dụng giải pháp 99 97 95 93 91 89 87 85 99,6 99,55 99,5 99,45 99,4 99,35 99,3 31/ 12/2017 10/4/2018 19/7/2018 27/10/2018 4/2/2019 15/5/2019 23/8/2019 Độ th u h ồi (% wt ) Độ ti nh kh iết (% wt ) Độ thu hồi C3= Độ tinh khiết Thông số Đơn vị tính Độ tinh khiết 99,5% Độ tinh khiết 99,4% Thay đổi Nguyên liệu LPG tấn/giờ 86,9 86,6 -0,3 Công suất Phân xưởng PRU % khối lượng 112,6 112,2 -0,40 Sản phẩm hỗn hợp các C4 tấn/giờ 3,2 5,5 +2,3 C2 ogas tấn/giờ 1,1 0,9 -0,2 Sản phẩm LPG tấn/giờ 62,3 59,4 -2,9 Sản phẩm propylene tấn/giờ 20,57 21,11 +0,54 Độ tinh khiết propylene % khối lượng 99,51 99,42 -0,09 Độ thu hồi C3= % khối lượng 92,6 95,3 +2,7 Công suất cân bằng phân xưởng polypropylene % khối lượng 109,1 111,7 +2,6 Hiệu suất chuyển hóa polypropylene tấn polypropylene/tấn propylene 97,99% 97,86% -0,12% 32 DẦU KHÍ - SỐ 2/2021 HÓA - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ cao công suất chế biến của Phân xưởng PP mà không tốn chi phí mua thêm nguyên liệu propylene từ bên ngoài. Hiệu quả kinh tế được ước tính dựa trên số liệu thực tế trước và trong quá trình thử nghiệm như Bảng 3. 6. Kết luận Ngoài lợi ích kinh tế, giải pháp “giảm độ tinh khiết của dòng sản phẩm propylene từ Phân xưởng PRU để tăng thu hồi cấu tử propylene” còn có các ưu điểm như: thực hiện đơn giản, không cải hoán nên không tốn chi phí và thời gian đầu tư; giảm lưu lượng LPG thành phẩm từ Phân xưởng PRU, góp phần giải quyết tình trạng quá tải thủy lực đường ống dẫn LPG ra bể chứa sản phẩm LPG. Bên cạnh đó, việc giảm được hàm lượng olefins C3= còn trong sản phẩm LPG từ Phân xưởng PRU giúp nâng cao chất lượng sản phẩm LPG của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tài liệu tham khảo [1] Technip, JGC, Dung Quat refinery project, operating manual of propylene recovery Unit (Unit 021), 2007. Đơn vị tính Lợi nhuận Lợi nhuận tại Phân xưởng PRU khi tăng thu hồi C3= USD/ngày +4.449 Lợi nhuận phần tăng công suất 2,6 % tại Phân xưởng PP USD/ngày +2.462 Tổng lợi nhuận USD/ngày 6.911 USD/năm 2.453.542 Bảng 3. Ước tính hiệu quả kinh tế của giải pháp Summary Applying data analysis and process modelling, the study proposed a good way to maximise the C3= recovery in LPG produced from the RFCC unit. Via a solution of lowering the purity setting for the propylene product in the Propylene Recovery Unit, more propylene has been recovered which enables the PP Plant to process at a higher capacity (3% over the designed capacity). The solution, which has been implemented since August 2018, gives Dung Quat Refinery an estimated economic benefit of about USD 2.5 mil/year. Key words: Propylene, recovery, purity, polypropylene, Dung Quat Refinery. OPTIMISATION OF C3= RECOVERY BY LOWERING PURITY SETTING FOR PROPYLENE PRODUCT TO INCREASE THE CAPACITY OF POLY- PROPYLENE PLANT AT DUNG QUAT REFINERY Nguyen Thanh Bong Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company Email: bongnt@bsr.com.vn
File đính kèm:
- toi_da_thu_hoi_cau_tu_propylene_bang_giai_phap_giam_do_tinh.pdf